原文刊自:2020年6月
第48卷(總第584期)
探討純棉特細(xì)號織物的開發(fā)技術(shù)。分析了純棉特細(xì)號織物的生產(chǎn)難點;以 JC 1.94 tex×2 股線為經(jīng)緯紗,總結(jié)了生產(chǎn)技術(shù)要點。漿紗工序采用高濃度的 PVA 配方,提升紗線的強力和耐磨性;優(yōu)選漿紗工藝,保證漿紗質(zhì)量;采用 DELT110 型自動穿筘機,并優(yōu)選穿筘器材;OPTMAX 型劍桿織機采用全新的引緯配件,保證順利織造;總結(jié)了采取的相關(guān)操作要點,進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。最終織機效率達 84.1%,十萬緯經(jīng)緯停也較低。認(rèn)為:從漿紗、穿筘、織造上采取針對性技術(shù)措施是保證產(chǎn)品順利開發(fā)的關(guān)鍵。
特細(xì)號紗;成紗條干;強力;漿料配方;漿紗機;穿筘;劍桿織機;高附加值產(chǎn)品
隨著客戶個性化需求的提高,高檔特細(xì)號面料需求逐漸增多。特細(xì)號面料具有輕、柔、薄、軟、手感好、檔次高等優(yōu)點,擁有良好的市場前景,但實際生產(chǎn)中卻要面對漿紗困難、織造難度大等問題。當(dāng)前,紡織行業(yè)基本實現(xiàn)了經(jīng)紗細(xì)度在 JC 5. 8 tex 左右產(chǎn)品的生產(chǎn),但如果采取的工藝不合適,織造過程中也容易出現(xiàn)斷頭率高、經(jīng)緯停多等問題,影響生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。
1 生產(chǎn)難點分析
本文以 JC 1. 94 tex×2 股線為經(jīng)紗,開發(fā)特細(xì)號產(chǎn)品,重點研究其漿紗工藝、穿筘工藝、織造工藝,為同行生產(chǎn)相關(guān)品種提供參考。在漿紗工藝方面,從漿料配方、漿紗工藝參數(shù)方面著手,確保漿紗過程中較低的斷頭率,并顯著提升紗線強力和耐磨等指標(biāo);穿筘方面,確保經(jīng)紗不絞線,選用低摩擦穿筘器材和低摩擦穿軸工藝等;織造方面,從設(shè)備配件選用及參數(shù)調(diào)整、操作方法等方面著手,在保證織機效率情況下確保坯布質(zhì)量。
我們分析認(rèn)為該產(chǎn)品的織造難點有以下三點。首先,紗號細(xì),強力低,耐磨差,各工序生產(chǎn)過程中斷頭率較高,易造成織機效率低和疵布多。其次,總經(jīng)根數(shù)多,經(jīng)密大,穿筘過程中易出現(xiàn)絞線現(xiàn)象,影響織機效率,綜絲及停經(jīng)片密度大,對紗線摩擦較多,易出現(xiàn)積花。再次,織物密度大,布面薄,成把斷線后布面疵點明顯,且接線一次開臺成功率較低。
2 生產(chǎn)工藝研究
2. 1 試驗品種
經(jīng)緯紗均為 JC 1. 94 tex×2 股線。坯布經(jīng)密960 根/10 cm,緯密 650 根/10 cm,幅寬 144. 8 cm??椢锝M織為二上二下斜紋組織??偨?jīng)根數(shù) 15 988根 。JC 1. 94 tex×2 股線質(zhì)量指標(biāo) :條干CV14. 55% ,- 50% 細(xì) 節(jié)29個/km ,+50% 粗 節(jié)29 個/km,+140% 棉結(jié)192 個/km,+200% 棉結(jié)53 個/km ,捻度 189 捻 /10 cm,單紗強力129. 5 cN,單紗強力最小值 59. 3 cN。
2. 2 漿紗工藝
2. 2. 1 漿料配方
針對 JC 1. 94 tex×2 股線強力低、耐磨性差等問題,漿紗過程中采用高濃度 PVA 配方,提升紗線強力及耐磨性能。我們使用的配方中 PVA占比 33. 71%,同時確保漿膜強度;漿液濃度調(diào)至15%,確保上漿率在(20±1)% ;加入低黏 度的PVA205 及 M ?5 等漿料,使?jié){液黏度在 15 s 左右,保證分紗區(qū)分紗順利,減少分紗區(qū)斷頭。具體配方:30 kg PVA217,30 kg PVA205,25 kg CP ?L,25 kg AS?1,20 kg M ?5,15 kg CP?C,30 kg 918,3kg蠟片。
2. 2. 2 漿紗參數(shù)
漿紗采用 TTS20 型漿紗機,漿紗參數(shù)的設(shè)定主要遵循“高回潮率,高滲透,高伸長”的原則。
由于 JC 1. 94 tex×2 股線強力低,因此要降低各區(qū)張力,保持伸長的同時減少各區(qū)斷頭;采用雙漿槽漿紗,確保漿紗覆蓋系數(shù)在 40% 左右,兩漿槽覆蓋系數(shù)在 36. 44%;回潮率設(shè)定在 8%,各區(qū)溫度偏低掌握,確保漿后紗線回潮率在 6%左右,避免紗線出現(xiàn)脆斷問題;采用 20 kN 高壓,因紗線較細(xì),采用高壓力兼顧漿液滲透。
具體工藝參數(shù):車速 27 m/min,回潮率 8%,卷取張力 2 000 N,經(jīng)軸架張力 0. 8 MPa;壓漿力(高速和低速相同)20 kN,漿紗伸長率 0. 1%,輔助 預(yù) 烘 溫 度 87 ℃ ,漿槽溫度88 ℃ ,預(yù)烘溫度70 ℃,主烘溫度 66 ℃。
2. 2. 3 漿紗操作
由于紗線頭份過多,密度大,為了防止?jié){紗過程中經(jīng)軸紗線波動、紗線張力不一致相互打絞,經(jīng)軸需提前烘干處理,經(jīng)軸架膠帶紙采用兩道,并使用防打絞分絞裝置,分絞棒跟隨經(jīng)紗轉(zhuǎn)動,可有效降低對紗線的波動,設(shè)備安裝效果如圖 1所示。
為防止起機過程中織軸軸面不平,織軸卷繞時,紗線由包軸布引入織軸時需保證平整,且兩側(cè)距邊部距離不可大于 5 cm。
為防止紗線錯層,造成織布絞線,漿紗落軸前按照 1∶1 比例分兩層引入分絞線后,打雙面膠帶紙落軸。
2. 2. 4 試驗數(shù)據(jù)
實際上漿率 19. 80%,回潮率 6%。漿紗前、后紗線性能指標(biāo)對比如下??梢钥闯觯瑵{紗后紗線的耐磨性及強力均有了顯著提高。
2. 3 穿筘工藝
穿筘過程中采用史陶比爾 DELT110 型自動穿筘機。因超細(xì)號紗線經(jīng)密較大,織造時停經(jīng)片處花毛不易掉落,從而造成花毛積聚斷經(jīng)。同時,超細(xì)號紗線密度小,強力低,綜絲、綜框、鋼筘磨損變形后易將紗線磨斷或拉斷,因此我們對穿筘器材進行了優(yōu)選。具體有:采用 0. 15 mm 的新型停經(jīng)片,避免紗線在停經(jīng)片處擠壓及花毛積聚造成斷頭;使用 OFFIR 綜眼綜絲,減少對紗線摩擦;采用無彎曲變形的 ALTOP 綜框。綜框頁數(shù)過少易導(dǎo)致單頁綜絲過密而擠壓紗線,造成斷頭;采用 8 頁綜框,以降低單頁綜框綜絲密度。
在穿筘操作中,由于經(jīng)密大,在分絞及穿軸過程中普通膠帶紙粘貼方法無法將紗線全部黏起,易導(dǎo)致紗線出現(xiàn)絞線現(xiàn)象,織造時絞線斷頭及造成條影條痕等疵點。針對此問題,我們在分絞時,分絞機橫梁后膠帶紙采用雙道膠帶紙進行粘貼,其中一道采用正反雙面粘貼(上層牛皮,下層美倫膠帶);分絞機橫后梁至織軸中間粘貼一道膠帶紙,防止紗線游動;軸盤處粘貼一道膠帶紙,膠帶紙兩端需黏至軸盤上,防止織軸在轉(zhuǎn)動過程中松弛絞線;同時將分絞及穿筘過程中的斷頭全部接入,避免發(fā)生絞線現(xiàn)象。
分絞工藝按照漿紗所穿分絞線上下層 1∶1 分絞,使紗線織造時排列均勻。由于紗線過細(xì),強力低,穿筘上軸及落軸時壓條必須由兩人分兩側(cè)安裝拆卸,防止壓條帶斷紗線。
穿筘落軸過程中加裝中央停經(jīng)條支撐鐵棒時,需將兩側(cè)紗線分清后加裝,防止絞線及積壓摩擦斷線。穿筘落軸過程中在停經(jīng)片與綜框間加一道分絞棒,防止紗線松弛落入停經(jīng)片造成絞線,導(dǎo)致掛機斷線。
2. 4 織造工藝
2. 4. 1 織機工藝
在 OPTMAX 型劍桿織機上織造,采用全新的引緯配件,包括劍頭、緯紗剪刀、開劍板、劍帶、劍輪等。
織機參數(shù)主要遵循“低摩擦 ,低張力 ,小開口”的原則進行設(shè)定,降低紗線在織造過程中的拉扯力,減少紗線斷頭率。車速 260 r/min,上機張力 2 500 N,開口時間 321°,綜框高度 145 mm,后梁高 度 2 cm 、深 度 4 格 ,開 口 臂 長 165 mm至 115 mm,停經(jīng)架高度 1 cm、深度 6 格。
2. 4. 2 相關(guān)操作要點
掛機方面,焊接時改變焊接鋼筘前紗線預(yù)留長度,由原先 15 cm 改為 50 cm,防止焊接過程中拉斷紗線,同時避免掛機過程中紗線脫出鋼筘;安裝邊撐時,調(diào)好張力(偏小掌握),以防開車邊撐處斷線多,安裝鋼筘重點檢查是否壓線。
因經(jīng)紗過細(xì),布面較輕薄,常規(guī)結(jié)頭方式在布面較明顯,且接頭易脫節(jié)。我們將接頭方式由正接改為反接。反接結(jié)頭方式結(jié)頭較小,在布面不易顯現(xiàn)且不易脫節(jié)。具體打結(jié)手法如圖 2所示。
針對產(chǎn)品布面輕薄,集中斷線后布面疵點較明顯的問題,我們采用錯位接頭的方式,避免結(jié)頭集中在一處;同時,采用錯位接頭的方式還可以降低由于結(jié)頭位置集中,結(jié)頭至織口位置受鋼筘集中摩擦被拉斷的幾率。
2. 4. 3 織造效果
采取以上技術(shù)措施后,最終織機效率達84. 1%,織物下機一等品率達 99. 79%,十萬緯經(jīng)停 25. 45 根,十萬緯緯停 4. 91 根。
3 結(jié)語
通過采取一系列的技術(shù)措施,我們公司實現(xiàn)了經(jīng)紗 JC 1. 94 tex×2 股線織物的順利織造。在生產(chǎn)實踐過程中,需做好以下幾點。首先,漿紗過程中需采用高 PVA 含 量的配方 ,采用“ 高濃度,高壓漿力,高回潮,低張力”的控制思路,重點提升紗線耐磨性及強力;其次,在穿筘工序,重點從穿法與器材的使用方面降低對紗線的摩擦,同時需避免絞線問題;再次,在織造過程中,重點降低紗線的摩擦及拉扯,減少斷頭率,采用反接及錯位接頭的方式可以減少布面斷疵疵點。
總之,我們在現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,通過試驗不同規(guī)格參數(shù)間的差異,縮短調(diào)整時間,提升效率,降低了疵布率,保證了特細(xì)號產(chǎn)品的大批量生產(chǎn),提高了公司產(chǎn)品的市場競爭力,也為公司構(gòu)建差異化、特色化、高附加值的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)奠定了良好的基礎(chǔ)。
資料來源:《棉紡織技術(shù)》