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某發(fā)電廠1號機(jī)組凝結(jié)水泵故障停機(jī)分析報(bào)告

某發(fā)電廠1號機(jī)組凝結(jié)水泵故障停機(jī)分析報(bào)告

2017-02-14 電力安全生產(chǎn)
電力安全生產(chǎn)

dianlianquan

發(fā)布電力行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)信息、最新安全生產(chǎn)事故和典型事故案例,供電力從業(yè)人員學(xué)習(xí)和討論??偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn),以提高電力從業(yè)人員安全意識,提升安全管理水平,促進(jìn)中國電力事業(yè)安全和諧發(fā)展。

2017年2月7日11時(shí)21分,某發(fā)電廠1號機(jī)組因A凝泵機(jī)械密封損壞,B凝泵入口吸入空氣,造成凝泵出力降低,除氧器水位低保護(hù)動(dòng)作跳二臺(tái)給水泵,觸發(fā)鍋爐MFT保護(hù),機(jī)組跳閘。現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:

一、事件簡要經(jīng)過

2月7日9時(shí)40分,1號機(jī)組負(fù)荷625MW,AGC投入,6臺(tái)磨運(yùn)行,A凝泵變頻運(yùn)行,變頻開度95%,B凝泵工頻備用并投自動(dòng)(我廠凝泵變頻為一拖二方式),DCS顯示A凝泵電機(jī)振動(dòng)8mm/s,除氧器水位1850mm。

9時(shí)45分,DCS顯示A凝泵電機(jī)振動(dòng)上升至8.5mm/s,運(yùn)行人員考慮到凝泵電機(jī)存在共振區(qū)間,于是將凝泵變頻開度提高至99%以避開共振區(qū)間,但發(fā)現(xiàn)振動(dòng)繼續(xù)增大。10時(shí)08分,電機(jī)電流開始升高,10時(shí)10分左右,1號機(jī)組主值和巡檢一起至就地檢查A凝泵運(yùn)行情況并測振,電機(jī)振動(dòng)最大達(dá)到170μm。10時(shí)30分左右,運(yùn)行人員到集控室匯報(bào)值長并聯(lián)系設(shè)備部點(diǎn)檢到場查看。

10時(shí)50分,A凝泵下軸承溫度升高到75℃,發(fā)溫度報(bào)警信號。10時(shí)57分,點(diǎn)檢與運(yùn)行人員就地檢查發(fā)現(xiàn)A凝泵機(jī)械密封處大量噴水。11時(shí)06分,DCS顯示 A凝泵振動(dòng)上升至23mm/s,且凝泵下軸承溫度上升至85℃,此時(shí)凝水母管壓力2.3MPa,凝水流量1450t/h,值長立即下令手動(dòng)調(diào)用B凝泵, 11時(shí)07分12秒啟用B凝泵,啟用后凝水母管壓力上升至2.96MPa。

11時(shí)07分51秒,運(yùn)行人員逐漸降低A凝泵變頻開度,11時(shí)09分15秒凝泵變頻降至70%,停用A凝泵。11時(shí)10分運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)凝水母管壓力快速下降,除氧器水位下降,11時(shí)10分26秒凝水母管壓力下降至1.58MPa,凝水流量降至300t/h并有上下100t/h左右的波動(dòng),判斷B凝泵出力快速下降,值長立即下令快速降負(fù)荷處理,迅速停用3臺(tái)磨煤機(jī),負(fù)荷降至390MW。由于A凝泵空氣門與凝汽器聯(lián)通,運(yùn)行人員判斷在機(jī)封損壞的情況下A凝泵空氣門打開可能會(huì)影響凝汽器真空與B凝泵出力,于是派人到現(xiàn)場關(guān)閉A凝泵空氣門,并安排啟用A凝泵。由于A凝泵下軸承溫度為85℃,導(dǎo)致A凝泵允許啟條件不滿足(凝泵軸承溫度低于75℃允許啟動(dòng)),值長立即聯(lián)系熱工強(qiáng)制A凝泵啟動(dòng)條件,期間除氧器水位持續(xù)下降。11時(shí)20分42秒A凝泵啟動(dòng), 11時(shí)21分24秒除氧器水位降至400mm,A、B汽泵由于除氧器水位低保護(hù)動(dòng)作跳閘(保護(hù)定值為400mm),MFT動(dòng)作,首出為“給水泵全?!?。

二、原因分析

1.專家到現(xiàn)場共同分析,認(rèn)為A凝泵機(jī)械密封損壞,導(dǎo)致停用A泵后B泵倒吸空氣,由于A凝泵進(jìn)口電動(dòng)門處于打開狀態(tài),引起運(yùn)行的B凝泵進(jìn)口氣化,出力下降,凝結(jié)水母管壓力、流量驟降,除氧器水位下降,兩臺(tái)汽泵保護(hù)動(dòng)作跳閘。A凝泵機(jī)械密封損壞是本次1號機(jī)組跳閘的直接原因。

2.運(yùn)行人員對異常情況的預(yù)分析判斷經(jīng)驗(yàn)不足。在電機(jī)振動(dòng)增大后,未能對電流、振動(dòng)、軸承溫度等進(jìn)行綜合分析,錯(cuò)過了提前調(diào)泵避免非停的機(jī)會(huì)。在 A凝泵機(jī)械密封大量噴水停用A泵后,未分析到機(jī)械密封處大量進(jìn)入空氣(事后與華東所專家在現(xiàn)場進(jìn)行試驗(yàn),當(dāng)A凝泵進(jìn)口電動(dòng)門開度5%時(shí),B泵出口壓力從1.35Mpa降至0.2Mpa),造成B凝泵進(jìn)口吸入空氣產(chǎn)生氣蝕,出力降低。運(yùn)行人員預(yù)分析判斷經(jīng)驗(yàn)不足是本次1號機(jī)組跳閘的間接原因。

三、暴露問題

1.凝泵機(jī)械密封損壞,原因待解體后進(jìn)行分析。A凝泵機(jī)械密封于2015年4月份檢修時(shí)更換,連續(xù)運(yùn)行一年多,損壞原因待設(shè)備解體后再做進(jìn)一步分析。從軸承溫度、振動(dòng)及電機(jī)電流分析,初步判斷因機(jī)械密封損壞,造成振動(dòng)、電流、軸承溫度相應(yīng)升高。

2、運(yùn)行人員預(yù)判斷經(jīng)驗(yàn)不足。運(yùn)行人員業(yè)務(wù)水平不高,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)偏大后未對電流、振動(dòng)、軸承溫度等進(jìn)行綜合分析,錯(cuò)過了提前調(diào)泵避免非停的機(jī)會(huì)。調(diào)泵過程中,對機(jī)械密封損壞造成的大量漏空氣預(yù)判斷不足。

3、培訓(xùn)工作針對性不強(qiáng)。培訓(xùn)管理工作流于表面,針對異常情況的分析、判斷、處理培訓(xùn)不夠,運(yùn)行人員對重大操作的事故預(yù)想、異常分析和事故處理能力不足。

4.“三講一落實(shí)”開展不力。針對重大操作的“三講一落實(shí)”開展不到位,對操作過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)未能有效辨識并采取針對性的防范措施。

5.凝泵進(jìn)口電動(dòng)門開關(guān)時(shí)間過長。凝泵進(jìn)口電動(dòng)門關(guān)閉一次大約14分鐘,在機(jī)械密封大量漏空氣情況下,無法迅速隔離系統(tǒng)。

6.特殊情況下的措施、預(yù)案不完善。沒有制定針對事故狀況下凝泵切換的應(yīng)急預(yù)案與防范措施。

四、整改措施

1.提高設(shè)備管理水平,對凝泵機(jī)械密封進(jìn)行專題分析,找出機(jī)械密封損壞的內(nèi)在原因。

2.提高運(yùn)行人員事故預(yù)想及處理能力。在運(yùn)行人員中大量開展事故演練、仿真機(jī)考試等實(shí)操工作,提高運(yùn)行人員事故處理能力。開展有針對性的技術(shù)問答、事故分析等,提高運(yùn)行人員處理問題的心理素質(zhì),豐富事故處理經(jīng)驗(yàn)。

3、加大運(yùn)行人員培訓(xùn)力度,確保培訓(xùn)工作取得實(shí)效。深入推進(jìn)“人人上講臺(tái)”、崗位競賽、每月一考、仿真機(jī)培訓(xùn)、默畫系統(tǒng)圖、PPT事故分析發(fā)布等活動(dòng)。加強(qiáng)管理人員現(xiàn)場檢查和考問的頻次,運(yùn)用事故預(yù)想、事故處理匯編、反事故演習(xí)等方式提高運(yùn)行人員業(yè)務(wù)能力。

4.強(qiáng)化班組“三講一落實(shí)”工作。對現(xiàn)場重大操作的危險(xiǎn)點(diǎn)、防范措施進(jìn)行全面梳理,并加強(qiáng)運(yùn)行人員培訓(xùn),引導(dǎo)各級人員對照典型危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施,提高危險(xiǎn)點(diǎn)分析的準(zhǔn)確性和控制措施的針對性。

5.進(jìn)行設(shè)備改造。針對凝泵進(jìn)口電動(dòng)門開關(guān)時(shí)間較長的問題到兄弟電廠調(diào)研,進(jìn)行設(shè)備改造,縮短凝泵進(jìn)口電動(dòng)門的開關(guān)時(shí)間。

6.完善設(shè)備事故狀況下的預(yù)案、措施。制定重要輔機(jī)事故狀況下切換的應(yīng)急預(yù)案與防范措施,并開展針對性的培訓(xùn),提高現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)防控水平。

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